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哪些因素会导致聚丙烯酰胺溶解失效
发布时间:25-05-16 浏览
在污水处理、污泥脱水等工业场景中,聚丙烯酰胺因其优异的絮凝性能被广泛应用。然而,实际使用中常面临溶解不均匀的难题,导致聚丙烯酰胺效能无法充分发挥,甚至引发水质恶化。今天巩义亿腾公司将以我们的某洗沙场客户为例,深入探讨这一问题的成因与系统性解决方案。下边跟着聚丙烯酰胺生产厂家亿腾小编一起了解一下吧。

聚丙烯酰胺溶解不均匀的多重原因如下:

该洗沙厂在处理循环水时,发现聚丙烯酰胺溶液中存在未溶解颗粒,导致絮凝效果波动。经现场检测,问题根源可归结为以下三点:
1、溶解条件失控
该洗沙厂采用自然水温溶解阳离子型聚丙烯酰胺PAM,冬季水温低于10℃时,溶解时间延长至4小时仍存在结块现象。此外,搅拌桨叶转速达1200rpm,远超行业标准,导致分子链断裂,溶液粘度下降30%。
2、水质干扰
溶解用水直接取自循环水系统,水中悬浮物浓度高达1500mg/L,且pH值波动于4.5-6.0之间。酸性环境加速了酰胺基团的水解,形成不溶性凝胶体,堵塞加药管道。
3、设备缺陷
溶解罐内未设置挡板,聚丙烯酰胺溶液形成“短路流”,部分区域停留时间不足5分钟。投加口位于罐体顶部,药剂直接落入液面,未形成有效扩散。
聚丙烯酰胺溶解不均匀的解决方案:
针对上述问题,该厂实施了以下改进措施:
1、溶解工艺参数标准化
温度控制:安装恒温水浴装置,将溶解温度稳定在25-30℃。
搅拌优化:采用双层桨叶搅拌器,上层为推进式桨叶(转速80rpm),下层为涡轮式桨叶(转速150rpm),形成垂直循环流。
比例调整:将投加浓度从0.8%降至0.3%,并分两阶段溶解:先配制0.1%基础液,再逐步稀释至目标浓度。
2、水质预处理与助剂协同
增设砂滤装置,将溶解用水悬浮物浓度降至50mg/L以下。
添加0.1%非离子表面活性剂,降低溶液表面张力,加速聚丙烯酰胺PAM分子舒展。
3、设备改造与流程再造
溶解罐升级:安装导流筒与折流板,使溶液在罐内形成螺旋上升流,停留时间延长至30分钟。
投加系统改造:采用文丘里管负压投加装置,药剂通过0.5mm孔径喷嘴雾化后进入溶液,避免局部浓度过高。
聚丙烯酰胺溶解不均匀问题本质上是工艺参数、水质条件与设备性能的耦合失效,通过精细化管控溶解温度、搅拌强度、水质指标等关键参数,并实施设备升级与流程优化,可彻底消除溶解瓶颈。
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